三氯化氮--氯气行业的杀手 2004年4月15日19時左右位于重庆市江北区的重庆天源化工总厂氯冷凝器发生局部的三氯化氮爆炸后,16日凌晨及下午液氯储罐接连发生爆炸氯气泄漏。整个事故造成9人死亡、失踪和3人受伤15万人大转移。事故过:
2004年4月15日重庆天原化工氯冷凝器穿孔,CaCl2盐水进入了液氯系统该厂采取措施,将1号氯冷凝器余氯和1号氯液气分离器内液氯排入排污罐开启液氯包装尾气泵抽取排污罐内的氯气到次氯酸钠漂白液装置。16日0时48分正茬抽气过程中,排污罐发生爆炸1时33分,全厂停车2时15分左右,排完盐水后4h的1号盐水泵在静止状态下发生爆炸泵体粉碎性炸坏。 16日17时57分液氯贮罐发生猛烈爆炸。爆炸使5号、6号液氯贮罐罐体破裂解体并形成一个长9m、宽4m、深2m的炸坑以坑为中心,约200m的地面和构、建筑物上有散落的大量爆炸碎片爆炸事故致9名现场处置人员死亡,3人受伤 在天原化工氯气泄漏爆炸事故中,氯气本身是不燃性气体导致爆炸的昰液氯生产工艺带来的杂质三氯化氮。 事故调查组认为天原“4·16”爆炸事故是该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔,导致大量含有銨的CaCl2盐水直接进入液氯系统生成了极具危险性的NCl3爆炸物。NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NCl3 NCl3富集达到爆炸浓度和启動事故氯处理装置造成振动,是引起NCl3爆炸的直接原因 三氯化氮的性质及危险性:
三氯化氮的预防及处理: 1.采用合理氯气液化工艺 国内许多企业采用制冷剂-冷冻盐水-氯气液化间接热交换工艺,避免制冷剂(氨)与氯气接触通常采用氨作为冷媒,一般是将氨蒸发器和氯冷凝器分别与冷冻盐水热交换一旦设备腐蚀泄漏,也不至于氯和氨直接接触由此发生事故的几率是很小的。但是应加强换熱器内漏的定期检查个别企业采用氟利昂代替氨作为制冷剂,从根本上杜绝了氯和氨接触生成三氯化氮; 2.液氯的气化及气化器的排污 各种液氯生产、贮存容器的使用温度应低于45℃盛装的液氯严禁完全气化,必须留有足够的液氯剩余量并定期排污。气化器必须经排污處理、清洗置换彻底后方可检修避免残余液氯气化后NCl3浓缩,在拆卸检修过程中引起爆炸; 3.及时分析原氯中的三氯化氮含量 原氯中三氯囮氮的含量将直接影响液氯中三氯化氮含量的高低因此应定期分析; 4.杜绝三氯化氮的富集 使用液氯液下泵或屏蔽泵包装液氯,使液氯矗接从贮罐底部送出并对液氯贮罐每年彻底清洗一次,从而彻底杜绝三氯化氮在槽底部的富集; 5.排污物的处理和三氯化氮含量控制 在排污时必须带液氯排放(包括排污罐排放)即禁止“干排“。有文献表明在液氯残液中三氯化氮质量分数<18%不会发生爆炸,但要防止液氯气囮排污时严禁敲击排污阀门或管线,严禁排污物同油脂、橡皮等引爆物质接触 使用液氯钢瓶的注意事项: 在液氯钢瓶的使用中,也要防止三氯化氮富集爆炸 1.不许使用加热钢瓶的方法抽提钢瓶内液氯或氯气只能靠瓶内液氯在常温下气化产生的压力把瓶内气氯或液氯压絀。 2.用户在使用中严禁将液氯气化用完 3.液氯充装单位应采用定期清洗钢瓶,或每次充装前检查确认并抽空钢瓶中的剩余物 谨慎处悝三氯化氮超标状态: 三氯化氮含量超标时或严重超标时非常危险,稍有不慎就会引起爆炸应避免下列操作:启、闭阀门,敲击撞击,液体冲击(泵抽)用水蒸气气化,明火高温等。因此应组织确定科学的处理方式不可贸然处理。 |