立磨缓冲板出口温度达到130度持续2分钟左右会烧坏收尘口袋吗

原标题:立磨缓冲板运行的常见嘚3大类问题以及解决方案收藏备用

一. 立磨缓冲板振动的原因及处理

磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和各参数都正常而且现场并沒有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动重新拧紧,开磨正常

测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常现场无振感。预防发生此事要求平时巡检多注意并保持清洁。

2. 辊皮松动和衬板松动

中控振动偏大现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,緊急停磨入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内有无异物一切正常,进磨才发现一辊皮松动

辊皮松动是振动很有规律,因磨辊直徑比磨盘直径小所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动

衬板松动,一般表现出振动连续不断现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。当发现辊皮和衬板有松动时必须立即停磨,进磨详细检查并要專业人员指导处理,否则当其脱落时必将造成严重事故。

3. 液压站N2囊的预加压力不平衡或过高或过低

当N2囊不平衡时,则各拉杆的缓冲力鈈同使磨机产生振动。过高、过低则缓冲板能力减弱也易使磨机振动偏大,所以每个N2囊的预加载压力要严格按设定值给定并定时给其检查,防止其漏油、漏气压力不正常。

4.喂料量过大、过小或不稳

磨机喂料多造成磨内物料过多,磨机工况发生恶变很容易瞬间振動跳停。因废料仓不能使用开磨时吐渣直接入磨,降磨辊后振动偏大同时表现料层厚度大,入口正压这是因为开磨时吐渣多,加上皮带秤喂料入磨喂料变多而造成。这时应大量减少皮带秤喂料等吐渣正常后,再加至正常

喂料量过小,则磨内物料太少料层薄。磨盘与磨辊之间物料缓冲能力不足易产生振动。立磨缓冲板试生产时因机械需要要求按70%喂料,则喂料偏小这是试生产中立磨缓冲板振动大的原因之一。所以可通过喂入大颗粒物料来保证磨机平稳运行

不平稳物料使磨内工况大乱,易振动要实现立磨缓冲板操作的平穩,其重要因素之一是使物料平均平稳喂入

5、系统风量不足或不稳

当窑减产至200t/h时,磨机一启动便产生大量吐渣两分钟不到便振动跳停,以为热风口积料多但清理干净后,磨机仍启动不起来原因分析:因窑尾废气过来较少,磨机因风量不足而振动这时只有要求窑加產,并尽量减少磨机喂料量才能开启磨机。或增加冷气挡板开度(或循环风挡板开度)

窑磨操作要求一体化。磨机操作会影响窑同時窑操作也会影响磨机。有时窑工况不稳高温风机过来的风量波动,同时也伴随风温变化使磨工况不稳,易产生振动这是可通过冷風和循环风挡板的调整,保证磨入口负压稳定并尽量保证磨机的温度稳定,使磨机工作正常

6、研磨压力过高或过低

立式磨机可以明显感觉到研磨压力上升对磨机振动的影响,当喂料量一定压力过高,就会产生研磨能力大于物料变成成品所需要的能力造成磨空产生振動。相反压力过低造成磨内物料过多产生大的振动。

试生产初期转子转速一般不设定在最大。因为此时喂料量和风量都很少当选粉機转速过大,易产生过粉磨使磨内细粉增多,过多的细粉不能形成结实的料床磨辊‘吃’料较深,易产生振动所以磨机在没有达到設计的产量时,要求入磨物料的颗粒偏大易于操作。

8、入磨温度骤然变化过高或过低

当高温风机出口温度发生变化磨机工况就会发生變化,过高使磨盘上料床不易形成过低不能烘干物料,造成喷口环堵塞等料床变厚使得磨机产生异常震动。

出现这种情况通过调整磨內喷水增湿塔喷水,或掺冷风、循环风、稳定磨机入口、出口的温度稳定磨机工况。

9、出磨温度聚然变化的过高或过低

立磨缓冲板一般都是露天的环境对其影响非常大,当下大雨暴雨使磨机本体和管道温度骤然变化,出口温度迅速降低这是极易造成磨机跳停,必須进行迅速调整:升温、拉风、减料调整至正常出磨温度同时受入磨物料多少、成分的变化而变化,变化大时就需要调整喷水、喂料囷各挡板开度来稳定。

出口温度过高易出现空磨,物料在磨盘上形成不了结实的料床产生振动,过低易堵塞喷口环等也易产生振动,这时需要调整入口温度、磨内喷水也可适量加、减产量。

当入磨物料十分潮湿掺有大块、风量不足、喂料过多、风速不稳等都会产苼喷口环堵塞,堵塞严重时使磨盘四周风速、风量不均匀,磨盘上料床也就不平整产生大的振动。这时需要停磨清理再次开磨时要紸意减少大块入磨,增加风量减少喂料,同时保持磨工况稳定防止喷口环堵塞。

当锁风阀堵塞无物料入磨,则造成空磨因而会产生夶的振动当锁风阀漏风,也会产生异常振动

12、磨内有异物或大块

平时要注意磨内各螺栓是否松动,各螺栓处是否脱焊包括锁风阀。荻港和池州都曾出现三道锁风阀壁板脱落而引起磨机振动。当发现有大铁块在磨内时应及时停磨取出。即使他不影响振动跳停也会對磨机造成伤害,例如对挡板环的损坏因磨机产能大,一般铁块不容易发现最后破坏了挡板才知道。

大块入磨除了可能堵喷口环外,还有可能打磨辊产生振动大,所以要杜绝大块入磨

二、立磨缓冲板细度跑粗的原因及处理

1、选粉装置的转速调整不当

调整选粉装置轉子转速是最普通的调整细度的方法,也是最重要的一种方法通常改变细度:首先想到的是调整其转速,跑粗时则增加转速

在试生产Φ,用热风炉或投料较少时磨机内部通风小,选粉机转速设定为70-80%细度基本就可以达到。随着窑尾热风的增加磨内通风增加,EP风机挡板加大细度就会上升,这时应逐渐加大选粉机转速保证细度合格。

例如:当窑投料至满负荷时窑尾风量很大,甚至出现EP风机开到100%磨入口还是出现正压,这时细度容易变大即使选粉机加至极限也不能使细度合格。这时可以考虑开磨旁路挡板但这种方法比较危险,噫使磨机跳停所以必须小心翼翼,每开1%就得观察较长时间保证磨机平稳运行,在一定的范围内可降低细度这种方法仅限于风量过大時。

立式磨机压力可在中控给定一般开磨时压力设定为最小,随着产量上升必须逐渐加压,否则因为破碎和碾磨的能力不足而产生跑粗现象。

磨机出口温度快速上升或保持较高的温度,出磨物料也可能跑粗因为温度上升的过程中,改变了磨内流体速度和磨内物料嘚内能增加细料做布朗运动出现偏大的物料被拉出磨体。这可能是窑尾风温、风量变化或入磨物料水分变化而形成的这时可调节磨内喷沝解决磨机与增湿塔串联的工艺线,可调节增湿塔喷水在风量允许的情况下可掺循环风或冷风。

入磨不稳易使磨内工况大乱风速、風量波动,造成间断跑粗解决方法:稳定入磨物料量,保证适量的研磨压力或适量降低产量。

入磨物料强度和硬度大或物料颗粒直徑大,难以破碎和粉磨加上停磨循环次数增加,最终表现为磨内物料过多解决方法:

a.改善入磨物料的易磨性和直径;

磨机长时间运转後,选粉装置叶片、磨辊辊皮、磨盘衬板、喷口环等都会受到不同程度的磨损这种磨损可导致磨机细度跑粗。

选粉装置、喷口环等平时偠注意维护损坏严重时要及时更换、修补。

7、设备故障而产生跑粗

选粉机坏出现物料跑粗,在无法恢复选粉装置的一段时间内操作員采用控制压力、风量、温度,使其细度降至21%左右基本可供窑煅烧。

通常细度跑粗并不是某一种原因造成同样降低细度也不是只用一種方法,可找出跑粗主要原因针对这个原因,采取方法并且可使用别的方法来弥补此方法的不足,以达到降低细度的目的

三、入磨粅料堵塞的原因及处理

回转阀堵塞后,清理都非常危险十分费力,严重制约生产堵塞的原因和处理方法主要有下列几项:

立式磨机回轉阀,有时卡大石块造成回转阀体不动作,但滑动联轴节的特殊功能使电机并立即跳停造成入磨皮带继续运转而堵料,解决这个问题主要是减少入磨物料中的大块平时生产中因锁风阀的机械故障而产生堵塞的现象不多,但不排除可能性所以在平时要注意对其保养和巡检,及时发现问题及时处理

2、 料粘度大,潮湿易积料

原料磨入磨物料由多种成分组成每种成分水分、粘性都不同。矿山早期开采的石灰石表面一层非石灰石物质含量偏高,这批物质颗粒小粘性强,水分大时容易积料

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